接著,沈笑夫將閥體裝迴車上,並添加足夠的atf,一切又恢複後一一進行測量測量按照閥體電磁閥的順序,從前到後排列:
1號電磁閥為開關式,紅線,線圈阻值17。
在不著車情況下,打開點火開關,電壓為0v,斷開插頭則為12v。
起動發動機在舉升器上試車,變速杆置於d位,在自動模式下,發動機轉速在rmin,車速在60kmh左右時,ecu指令打開該電磁閥,此時電壓為3v;
當變速杆選擇手動模式時,變速器執行在1檔,發動機轉速在3000rmin,車速達到30kmh時,ecu指令打開該電磁閥,此時電壓也為3v。
這樣對自動模式和手動模式進行對比,手動模式1檔時,發動機轉速在3000rmin以下,ecu不控製該電磁閥,即該電磁閥電壓為0v;
同時在自動模式下,車速低於60kmh時,ecu也不控製該電磁閥,即該電磁閥電壓也為0v。
2號電磁閥離合器控製電磁閥,藍色黑色線,線圈阻值為4.4。
沈笑夫打開點火開關此時電壓0v不著車。
在舉升機上試車,起動發動機,變速杆置於pn位,此時電磁閥工作電壓為7.2v,占空比控製為100;
入倒檔或前進檔時,在2s內電壓瞬間由7.2v變為0v,占空比控製為0;
在前進檔上運行,當車速達到30kmh以上時,占空比控製達到100。
3號電磁閥次級調節電磁閥,桔黃色線,調節主動帶輪缸內的油壓,線圈阻值為6.57。
沈笑夫打開點火開關,在不著車情況下,電壓為6.1v。著車p位為0v,n位為1.04v;
舉升器上試車,r位有1.07v,加速行駛能夠達到2.0;
d位也有1.07v,行駛至約80kmh時,有3v左右的電壓。
4號電磁閥初級調節電磁閥,綠色線,調節從動帶輪缸內的油壓,線圈阻值為6.57。
沈笑夫打開點火開關,在不著車情況下,電壓為4.8v。著車情況下,p位電壓為0v,n位電壓為1.04v。
沈笑夫再通過對各檔數據流的對比,基本得知控製變矩器鎖止離合器的電磁閥確實是2號電磁閥。
為了進一步區分入檔熄火問題是控製係統引起還是執行元件引起,斷開電磁閥線束,再重新掛前進檔或倒檔發動機均不會熄火,但也明顯感覺發動機轉速有嚴重下降趨勢;
同時車身也有抖動,就像發動機與變速器之間形成半聯動狀態,因此還不能下結論。
因為如果是電控問題斷開電磁閥線束後再掛檔時,發動機接受載荷後轉速不能迅速下降許多。
奇怪的是電磁閥線束接上後,在前進檔起步時不要將製動踏板踩得太重,進檔行駛運行一會兒後換檔後,踩製動踏板使車慢慢停下來車速為零發動機也不會熄火。 此時發動機在不熄火,變速杆仍保持在d位狀態下踩住製動踏板,再斷開電磁閥線束,發動機轉速沒有任何變化,同時,車身的振動感覺跟未斷開電磁閥線束是一樣的。
如果汽車行駛一段時間製動停車後發動機沒有熄火,此時再鬆開製動踏板行駛一切都正常,也就是如果變速杆始終在前進檔位置不動就沒事;
如果停車後將變速杆置於pn位再重新掛前進檔,發動機則又會立即熄火。
通過反複試驗,反複驗證分析,該問題不在電控上,應該在液壓或機械上。
因為對數據流的分析,發動機熄火與不熄火時變化的數據並沒有明顯改變。
而有人則稱跟製動燈開關信息有關,其實早已排除踩製動踏板入檔發動機熄火,跟行駛起來再製動停車時的信息有何區別此時發動機不熄火。
迴過頭來仔細想想該車是因為撞壞油底殼後出現的問題,對方稱電磁閥閥體都沒有受到傷害,那問題到底在哪裏呢?
難道是原來電磁閥線束插頭錯接後而ecu程序控製受到損壞,根據相關數據以及實際故障現象根本就不像電控方麵的問題。七八中文天才 因此,建議將變矩器和液壓控製閥體拿到京都做進一步的檢查。
到專業自動變速器維修廠將變矩器切開,打開後並沒有發現明顯問題,隻是變矩器鎖止離合器活塞密封圈稍微有點問題,更換密封圈後,按照變矩器再生流程將變矩器恢複。
故障排除:
雖說看到一點點問題,但誰也不敢肯定就是變矩器的問題,這樣又對液壓控製閥體進行了詳細的檢查。
在濾清器安裝部位處用放大鏡看到一點受傷的痕跡。
受傷點恰是一機械閥運動位置,用螺釘旋具輕輕撥動該閥,沒有卡滯現象。
為了驗證受傷凹點是否影響該閥的動作,決定將該閥抽出來進行檢查。
拆下該機械閥擋塊,用尖嘴鉗抽取該閥門,但怎麽也取不出來。
用螺釘旋具將該閥推至彈簧端一側再用放大鏡觀察閥孔內凹點位置,發現裏麵有一凸點,正是這個凸點擋住該閥,使其取不出來。
利用微型銼刀將凸點銼掉滑閥順利取出,此時通過該閥門油路結果得知,此閥門就是變矩器鎖止離合器控製閥。
平常在檢查閥體閥門動作時,隻是利用工具對閥門向右彈簧的一側撥動,從來沒有考慮閥門是否在彈簧力的作用下迴到原始位置,而這塊閥體的鎖止離合器控製閥,恰恰正是由於外部受到撞擊導致無法迴到正常的原始位置。
雖然在檢查該閥動作時,沒有發現卡滯現象,但完全忽略了其正常自由位置。
經過精心打磨處理後該閥運動自如,同時能夠在彈簧力的作用下保持靜態位置,又通過其受傷點到閥門的最終靜態位置距離,也就是影響該閥門的位置距離大概是22.5mm。重新裝複後故障得以徹底排除。
總結:
本案例純屬特殊案例。
但通過數據不難分析該變速器控製較特別:
變速器在pn位時變矩器鎖止離合器是工作的占空比控製100,也就是當變速杆在pn位時,變矩器泵輪轉速和渦輪轉速是一致的機械傳遞控製;
當變速杆由pn位移至r位時,變矩器鎖止離合器迅速脫開,變為液力傳遞控製,加速行駛電磁閥占空比控製為0;
當變速杆由pn位移至d位時,變矩器鎖止離合器也會迅速脫開,變為液力傳遞控製。
在1檔加速行駛,電磁閥占空比控製為0,當車速超過30kmh時,變速器換完2檔後一直達到最高檔6檔,電磁閥占空比控製為100。
1號電磁閥為開關式,紅線,線圈阻值17。
在不著車情況下,打開點火開關,電壓為0v,斷開插頭則為12v。
起動發動機在舉升器上試車,變速杆置於d位,在自動模式下,發動機轉速在rmin,車速在60kmh左右時,ecu指令打開該電磁閥,此時電壓為3v;
當變速杆選擇手動模式時,變速器執行在1檔,發動機轉速在3000rmin,車速達到30kmh時,ecu指令打開該電磁閥,此時電壓也為3v。
這樣對自動模式和手動模式進行對比,手動模式1檔時,發動機轉速在3000rmin以下,ecu不控製該電磁閥,即該電磁閥電壓為0v;
同時在自動模式下,車速低於60kmh時,ecu也不控製該電磁閥,即該電磁閥電壓也為0v。
2號電磁閥離合器控製電磁閥,藍色黑色線,線圈阻值為4.4。
沈笑夫打開點火開關此時電壓0v不著車。
在舉升機上試車,起動發動機,變速杆置於pn位,此時電磁閥工作電壓為7.2v,占空比控製為100;
入倒檔或前進檔時,在2s內電壓瞬間由7.2v變為0v,占空比控製為0;
在前進檔上運行,當車速達到30kmh以上時,占空比控製達到100。
3號電磁閥次級調節電磁閥,桔黃色線,調節主動帶輪缸內的油壓,線圈阻值為6.57。
沈笑夫打開點火開關,在不著車情況下,電壓為6.1v。著車p位為0v,n位為1.04v;
舉升器上試車,r位有1.07v,加速行駛能夠達到2.0;
d位也有1.07v,行駛至約80kmh時,有3v左右的電壓。
4號電磁閥初級調節電磁閥,綠色線,調節從動帶輪缸內的油壓,線圈阻值為6.57。
沈笑夫打開點火開關,在不著車情況下,電壓為4.8v。著車情況下,p位電壓為0v,n位電壓為1.04v。
沈笑夫再通過對各檔數據流的對比,基本得知控製變矩器鎖止離合器的電磁閥確實是2號電磁閥。
為了進一步區分入檔熄火問題是控製係統引起還是執行元件引起,斷開電磁閥線束,再重新掛前進檔或倒檔發動機均不會熄火,但也明顯感覺發動機轉速有嚴重下降趨勢;
同時車身也有抖動,就像發動機與變速器之間形成半聯動狀態,因此還不能下結論。
因為如果是電控問題斷開電磁閥線束後再掛檔時,發動機接受載荷後轉速不能迅速下降許多。
奇怪的是電磁閥線束接上後,在前進檔起步時不要將製動踏板踩得太重,進檔行駛運行一會兒後換檔後,踩製動踏板使車慢慢停下來車速為零發動機也不會熄火。 此時發動機在不熄火,變速杆仍保持在d位狀態下踩住製動踏板,再斷開電磁閥線束,發動機轉速沒有任何變化,同時,車身的振動感覺跟未斷開電磁閥線束是一樣的。
如果汽車行駛一段時間製動停車後發動機沒有熄火,此時再鬆開製動踏板行駛一切都正常,也就是如果變速杆始終在前進檔位置不動就沒事;
如果停車後將變速杆置於pn位再重新掛前進檔,發動機則又會立即熄火。
通過反複試驗,反複驗證分析,該問題不在電控上,應該在液壓或機械上。
因為對數據流的分析,發動機熄火與不熄火時變化的數據並沒有明顯改變。
而有人則稱跟製動燈開關信息有關,其實早已排除踩製動踏板入檔發動機熄火,跟行駛起來再製動停車時的信息有何區別此時發動機不熄火。
迴過頭來仔細想想該車是因為撞壞油底殼後出現的問題,對方稱電磁閥閥體都沒有受到傷害,那問題到底在哪裏呢?
難道是原來電磁閥線束插頭錯接後而ecu程序控製受到損壞,根據相關數據以及實際故障現象根本就不像電控方麵的問題。七八中文天才 因此,建議將變矩器和液壓控製閥體拿到京都做進一步的檢查。
到專業自動變速器維修廠將變矩器切開,打開後並沒有發現明顯問題,隻是變矩器鎖止離合器活塞密封圈稍微有點問題,更換密封圈後,按照變矩器再生流程將變矩器恢複。
故障排除:
雖說看到一點點問題,但誰也不敢肯定就是變矩器的問題,這樣又對液壓控製閥體進行了詳細的檢查。
在濾清器安裝部位處用放大鏡看到一點受傷的痕跡。
受傷點恰是一機械閥運動位置,用螺釘旋具輕輕撥動該閥,沒有卡滯現象。
為了驗證受傷凹點是否影響該閥的動作,決定將該閥抽出來進行檢查。
拆下該機械閥擋塊,用尖嘴鉗抽取該閥門,但怎麽也取不出來。
用螺釘旋具將該閥推至彈簧端一側再用放大鏡觀察閥孔內凹點位置,發現裏麵有一凸點,正是這個凸點擋住該閥,使其取不出來。
利用微型銼刀將凸點銼掉滑閥順利取出,此時通過該閥門油路結果得知,此閥門就是變矩器鎖止離合器控製閥。
平常在檢查閥體閥門動作時,隻是利用工具對閥門向右彈簧的一側撥動,從來沒有考慮閥門是否在彈簧力的作用下迴到原始位置,而這塊閥體的鎖止離合器控製閥,恰恰正是由於外部受到撞擊導致無法迴到正常的原始位置。
雖然在檢查該閥動作時,沒有發現卡滯現象,但完全忽略了其正常自由位置。
經過精心打磨處理後該閥運動自如,同時能夠在彈簧力的作用下保持靜態位置,又通過其受傷點到閥門的最終靜態位置距離,也就是影響該閥門的位置距離大概是22.5mm。重新裝複後故障得以徹底排除。
總結:
本案例純屬特殊案例。
但通過數據不難分析該變速器控製較特別:
變速器在pn位時變矩器鎖止離合器是工作的占空比控製100,也就是當變速杆在pn位時,變矩器泵輪轉速和渦輪轉速是一致的機械傳遞控製;
當變速杆由pn位移至r位時,變矩器鎖止離合器迅速脫開,變為液力傳遞控製,加速行駛電磁閥占空比控製為0;
當變速杆由pn位移至d位時,變矩器鎖止離合器也會迅速脫開,變為液力傳遞控製。
在1檔加速行駛,電磁閥占空比控製為0,當車速超過30kmh時,變速器換完2檔後一直達到最高檔6檔,電磁閥占空比控製為100。